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欧亚制冷分享|冷水机组进水的危害与处理措施

发布时间: 2025-11-18 作者:admin 分享到:
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螺杆冷水机组蒸发器铜管泄漏进水是制冷系统运行中极具破坏性的故障,其危害具有显著的连锁反应特征。当铜管因材质缺陷或过冷结冰破裂时,冷冻水会侵入制冷循环系统,首先导致压缩机润滑油乳化变质,降低润滑效能并引发阴阳转子异常磨损。与此同时,水分在低温工况下形成冰晶会持续侵蚀铜管壁面,造成热应力集中和金属疲劳,加速管壁穿孔扩大化。这种恶性循环不仅使制冷剂纯度下降引发热交换效率衰减,更会因水分与制冷剂发生水解反应生成酸性物质,对铜管、蒸发器端板及压缩机内部精密部件造成不可逆的电化学腐蚀。随着系统污染加剧,电气元件绝缘性能下降可能诱发短路故障,而油水混合物的异常流动更会破坏制冷循环压力平衡,.终导致机组能效比显著降低、频繁停机甚至核心部件爆裂等重大..事故。

欧亚热回收型水冷螺杆低温冷水机组

1、冷水机组进水主要危害

制冷系统遭遇铜管泄漏时,冷却水侵入制冷循环将引发多重连锁反应。当水与制冷剂混合后,不仅会通过水解反应生成盐酸等强腐蚀性物质,持续侵蚀铜管、蒸发器端板及压缩机内部精密部件,更会在蒸发器低温工况下形成冰晶沉积。这种相变过程不仅造成热交换效率衰减(文献显示热阻可增加30%以上),还会因冰堵导致制冷剂流动异常,引发压缩机低压保护甚至喘振故障。更为严重的是,水分子会破坏冷冻油化学稳定性,导致油膜破裂引发阴阳转子干摩擦,同时酸性物质与金属碎屑形成的磨粒会加速轴承磨损,.终造成压缩机卡死等灾难性故障。

某商业综合体中央空调系统曾因此类故障导致单台螺杆机组连续报出蒸发压力异常。技术人员通过油液光谱分析发现铁元素含量超标12倍,拆解后发现蒸发器7根铜管存在0.5-1.2mm穿孔,系统内冷冻油呈现明显乳化现象。经氮气吹扫检测,系统含水量高达350ppm(标准值应<50ppm),.终通过定制紫铜塞封堵泄漏点、更换离心式油过滤器及R134a制冷剂,配合72小时真空干燥处理才恢复系统性能。该案例印证了制冷剂污染治理需遵循"查漏-干燥-除酸-换油-抽真空-充注"的标准化流程,任何环节疏漏都可能导致二次污染。


欧亚变频降膜式螺杆冷水机组

2、冷水机组故障过程

某大型商场空调维保人员接到调度通知,要求关闭某区域冷水机组。维保人员到达现场后,发现冷水机组系统报蒸发压力过低故障。他们对冷水机组进行初步检查后,按照冷水机组停机步骤关停冷水机组,随后离开现场。但因当晚此区域有停电作业,必须按时关停冷水机组,所以维保人员未能对冷水机组系统蒸发压力过低故障进行详细检查。

次日早上,维保人员接调度要求开启此区域冷水机组。开机前,他们对系统进行了检查,但未能发现异常(因当晚停电后冷水机组控制盘断电,历史故障被清除,机组也进行了复位)。于是,他们错误判断设备正常,按照冷水机组开机步骤进行开机操作。然而,冷水机组开启瞬间,机组报“此机组压缩机低电流故障停机”。

欧亚水冷螺杆式冷水机组生产实拍

3、冷水机组进水原因分析

经过对现场的检查和故障分析,初步判断故障原因有以下几个方面:

A、蒸发器内铜管可能存在质量问题此冷水机组已经使用了6年以上,而且其他同类型机组也发生过类似故障。虽然未对破裂铜管进行检测,不能完全判定是铜管质量问题引起,但不排除此原因。

B、铜管破裂的直接原因及相关因素对冷机铜管查漏后分析,造成铜管破裂的直接原因是铜管内过冷造成冷冻水结冰,进而导致铜管破裂。现场检查发现,水流开关不灵敏,故障发生时未动作。分析导致此问题的原因有以下几个方面:

原因1:冷冻水泵过热保护停泵,导致冷冻水停止循环,而水流开关失灵,蒸发器内没有冰点保护,冷机继续运行,导致过冷结冰直至铜管破裂泄露。
原因2:冷冻水管上电动阀门突然关闭,导致铜管内冷冻水停止循环,而水流开关失灵,蒸发器内没有冰点保护,冷机继续运行,导致过冷结冰直至铜管破裂泄露。但在事后的检查中发现阀门正常,记录中未出现关闭记录,故排除此原因。

原因3:冷机运行中出现电源切换,冷冻水泵与冷机出现不同步,导致冷冻水停止循环,而水流开关失灵,蒸发器内没有冰点保护,冷机继续运行,导致过冷结冰直至铜管破裂泄露。但在事后检查记录时排除此原因。

4、故障处理

针对螺杆冷水机组蒸发器铜管泄漏问题,建议采用以下系统化维修流程:

故障响应阶段,泄漏定位与评估

使用氦质谱检漏仪配合皂液法进行全系统查漏,重点排查折流板、管板连接处等易损区域

通过内窥镜检测铜管内壁腐蚀情况,标记腐蚀深度>0.3mm或穿孔直径>0.5mm的失效管段

系统预处理

关闭冷媒阀门并回收残余制冷剂,采用分子筛干燥塔进行系统深度脱水(露点需<-40℃)

通过氮气脉冲冲洗清除管内杂质,重点清除因腐蚀产生的Fe³+氧化物颗粒

铜管更换工艺

选用TP2Y磷脱氧铜管(符合GB/T1527标准),管径公差控制在±0.05mm

采用液压拔管器配合胀管胶实施定向拔管,避免损伤相邻管束

新管插入前进行退火处理(350℃×2h),胀管压力严格控制在0.3-0.5MPa区间

系统复原阶段

制冷回路重建

更换Y型过滤器(目数≥100目)及合成酯类冷冻机油(ISO VG32)

采用真空箱法进行系统抽真空(极限真空度≤5Pa),保持....真空度衰减<10%

冷媒充注与调试

通过电子秤..计量充注量(误差<±2%)

分阶段加载负荷,监测蒸发压力波动范围(±0.02MPa)、过热度(5-8℃)等关键参数

质量验证阶段

运行测试

进行72小时连续运行测试,记录压缩机振动值(<4.5mm/s)、油压差(≥150kPa)

采用红外热像仪检测管壁温度均匀性(温差≤3℃)

该维修方案通过引入腐蚀速率预测模型(Crank-Nicolson差分法)和流体力学仿真(ANSYS CFX),可有效将维修后机组COP值恢复至设计值的95%以上。建议建立铜管腐蚀监测档案,每季度进行涡流检测(频率50kHz)以预防潜在泄漏风险。

欧亚1360KW水源热泵机组,出水温度75°C

针对螺杆冷水机组蒸发器铜管泄漏问题,维修流程需严格遵循系统化作业规范。在确认泄漏后,首先通过重力排放法回收残留制冷剂,随后采用氮气脉冲反吹技术清除管路残留物,同步使用分子筛吸附装置进行深度脱水处理,..系统露点达到-60℃以下。在此过程中,配置红外热成像仪实时监测蒸发器表面温度梯度,当温差超过5℃时触发报警机制,防止氧化反应发生。

铜管更换阶段需采用涡流检测技术(频率200kHz)..定位腐蚀区域,使用液压胀管器实施定向拔管作业,拔出力严格控制在8-12kN范围以避免损伤相邻管束。新管装配时选用TP3B磷脱氧铜管(符合ASTM B280标准),通过数控液压胀管技术实现1.5%-2.5%的胀管率,并采用氦质谱检漏仪进行密封性验证(灵敏度≤1×10^-9 Pa·m³/s)。压缩机维护环节需拆解前进行油液光谱分析,重点检测Fe、Cu元素含量,随后采用超声波清洗机处理轴承腔体(频率40kHz,温度60℃),并更换合成酯类冷冻机油(ISO VG68,酸值<0.03mgKOH/g)。

系统复原阶段需安装150目以上Y型过滤器及阻尼器,通过真空箱法进行极限真空度≤1Pa的....保压测试。冷媒充注采用电子秤..计量(误差<±1.5%),分阶段加载负荷并监测蒸发压力波动(±0.02MPa)及过热度(8-12℃)。.终通过72小时连续运行测试,结合振动频谱分析(振动值<2.8mm/s)和红外热像检测(温差≤3℃),..机组COP值恢复至设计值的97%以上。

欧亚工厂出货实拍

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